山西焦煤霍州煤電辛置礦以創新引領,在資源接續、安全生產、提質增效等方面持續發力——

一座老礦的轉型之路

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  一座始建於1952年的老礦井,如何書寫轉型發展新篇章?山西焦煤霍州煤電辛置礦給出了答案。
  在煤炭行業的發展浪潮中,曾被視為資源枯竭的辛置礦,正依靠技術創新續寫著新的輝煌。
  從“資源枯竭老礦”標簽到“百年辛礦”願景,從五年中長期規劃到20年生產布局,從生產銜接攻堅到人才培育創新……歷經73年風雨洗禮的辛置礦正煥發新生,在資源接續、安全生產、提質增效等方面持續發力,走出一條轉型發展之路。

應用新工法,資源接續啟新篇

  霍州市以南15公裡,辛置礦坐落於此。
  “辛置肥煤”,響當當的煉焦煤品牌。然而,經過多年開採,資源面臨枯竭,怎麼辦?
  “整裝資源沒了,邊角煤就是咱們的救命稻草!”“必須把‘家底’徹底摸清。”
  去年底,一場與時間賽跑的行動迅速展開。
  為破解資源接續困局,辛置礦主動出擊,多方探索。通過大量細致的勘察論証工作,辛置礦成功開啟資源接續的嶄新篇章,一套“三步走”戰略規劃正式落地,不僅讓礦井服務年限延長60年,更讓“百年辛礦”的底氣從夢想照進現實。
  目標明確,生產現場的變化立竿見影。3月份,該礦果斷推進隊伍結構調整,掘進力量集中投向二採區煤柱A面,施工周期縮短30%,為年底回撤舊採區贏得關鍵時間窗口。
  搬家倒面是礦井生產的關鍵環節,指揮綜採支架、採煤機等鋼鐵龐然大物在井下狹窄巷道頻繁輾轉開採邊角煤,談何容易。針對這一實際,辛置人亮出“絕活兒”:創新引入工程設計實用化、職工操作專業化、過程跟蹤體系化等“六化”工作法,秉承精准適配、安全高效原則,精選優化設備設施,將笨重的設備升級為靈巧高效的“變形金剛”。
  同時,積極與豐裕安裝公司溝通,引進專業隊伍及新設備、新工藝的投用,採用液壓雙臂吊車、齒軌車等,確保設備拆裝、運輸、安裝高效有序,裝卸物件移動自如,搬家倒面時長大幅壓縮,安全與效率同步躍升。
  “我礦圍繞120萬噸的原煤生產任務目標,全力提升單產單進水平,將3個掘進工作面列為重點管理,開拓一隊單月進尺突破230米,礦井單月進尺最高達到905米,並在6月份順利組織二採區煤柱A面投產,有效保障礦井原煤生產有序銜接。”礦黨委書記、礦長張紅義信心滿滿。
  張紅義說,當頻繁搬家倒面成為常態,一種全新的精採細採生產模式就形成了。目前,已布置好2個回採工作面,同時調整生產布局,從礦井最深處由遠及近進行開採,回採結束便關閉邊遠採區,后期維護費用大幅減少。
  從銜接緊張到前景光明,辛置人干勁倍增。預計上半年原煤完成65.5萬噸,進尺完成5830米,順利實現“雙過半”目標。

採用新技術,生產安全又高效

  6月25日,走進辛置礦創新工作室,史山鴻正和幾位技術人員圍坐在工作台前激烈地討論著工藝改進。
  史山鴻是辛置礦公認的“技術大拿”。今年3月底,史山鴻被聘任為“技能大師”,並委以重任,牽頭組建創新工作室。
  作為一座七十余載的老礦,部分開採區域持續作業數十年,巷道延伸遠超同類礦井﹔長期高強度生產下,機電設備磨損嚴重﹔井下戰線長、設備分散,維修響應效率難以保障。因此,辛置礦創新工作室的建設,就是要匯聚人才智慧,守護礦井安全生產。
  目前,辛置礦的技能大師隊伍不斷壯大,先后新增來自后勤、洗煤廠、維運隊等崗位的技能大師,並成立相關工作室,充分發揮技能人才在技藝傳承、科技研發、人才培養等方面的輻射帶動作用,為礦井發展貢獻力量。
  技能人才培養是辛置礦著力推進技術創新的一個縮影。如今在該礦生產一線,新技術新設備不斷應用,賦能礦井生產安全高效。
  為保障2#煤銜接,同時響應集團公司運輸“去繩化”要求,辛置礦二採區煤柱A面安裝採用了防爆電動齒軌卡軌機車和液壓框架式、臂架式起吊裝置,配套設施安裝方便,操作簡單,多種先進設備協同作業,實現了輔助運輸和安裝設施的無繩化。這種新型安裝工藝更加安全高效便捷,安裝效率可提升25%,與現有新型礦井的安裝工藝處於同一水平。
  為解決採區內輔助運輸難題,該礦引進了履帶式平板運輸車。這一設備適用范圍廣,能適應各種岩性巷道底板,操作簡單,通過性強。在滿足高低速行駛的同時,可達到巷道內正負16°范圍的爬坡要求,空間佔用率小可實現直達工作面迎頭,是辛置礦實現“一站式運輸”的重要輔助運輸工具。
  辛置礦二採區瓦檢員在軌道巷瓦斯檢查時間較長,與軌道運輸作業相互制約,安全風險較大。因此,該礦在東區軌道巷、二採區軌道巷投入使用激光甲烷檢測報警儀10台,將瓦檢時長分別縮短了86分鐘、84分鐘。且激光甲烷檢測報警儀能夠實現甲烷濃度、環境溫度、壓力等參數的連續檢測、記錄和數據保存、上傳,杜絕了瓦檢員假檢漏檢等重大隱患。

投用新項目,綠色發展勇擔當

  綠色發展是高質量發展的底色。辛置礦在綠色發展方面積極探索,大膽實踐,先后開展了矸石山超導熱管積溫治理技術研究、井下磁分離水處理系統應用等,取得了較好效果。
  針對老舊矸石山內部積溫高、治理難度大的行業難題,辛置礦承擔了霍州煤電集團年度重點科技研發項目——“基於超導重力熱管的矸石山深部積溫治理技術”。礦環保節能中心部長朱小龍介紹,該技術利用熱管熱傳遞原理,將插入矸石山內部的熱管作為熱量傳導媒介,通過循環往復的物理過程,實現矸石山內部熱量的持續釋放。煤矸石山內部區域溫度下降300℃以上,地面溫度穩定在30℃以下。
  去年5日,項目完成54根熱管與62個溫度監測探頭的調試安裝,在320平方米的治理區域內構建了立體式熱傳導網絡。監測數據顯示,治理效果呈現顯著的分層遞減特征,完全滿足土地復墾條件。與傳統分層覆土、注漿滅火工藝相比,該技術展現出施工安裝便捷、環境擾動小、周期短、成本低及可重復利用的顯著優勢,尤其適用於內部積溫高的老舊矸石山,目前已被列入霍州煤電集團環保技術推廣目錄。
  另外一項值得關注的項目是井下磁分離水處理系統應用。
  過去,辛置礦的污水處理系統長期處於“超負荷”狀態,不僅處理能力跟不上,而且礦井水中懸浮物含量高,導致污水處理效率低、排放壓力大。更棘手的是,傳統的處理方式還存在很多“老大難”問題。比如,井下水倉清淤需要頻繁停產,影響生產連續性﹔排水系統能耗居高不下,電費成本增長較快﹔再加上設備維護工作量大,整個水處理環節嚴重制約了礦井發展。
  為了破解這些難題,辛置礦引進了國內領先的井下磁分離水淨化系統。“這套系統的投用,可以說帶來了‘一石三鳥’的效果。”礦地質部部長張帥說。
  首先,它新增了500立方米/小時的處理能力,讓辛置礦的水處理系統從“疲於奔命”變成了“游刃有余”﹔其次,它創新實現了“清水出井,煤泥入井”的預處理模式,通過磁分離技術,把水中90%以上的煤泥顆粒在井下就直接分離出來﹔更重要的是其產生了巨大的綜合效益:井下水預處理系統運行后,排水電耗降低了15%,水倉清淤頻率從每月1次減少到每季度1次,年節約維護成本超過300萬元。

本報記者張毅

(責編:馬雲梅、劉_洋)

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