这个公司的环己酮“小改造” 推动增产增收“大成效”
这个公司的环己酮“小改造” 推动增产增收“大成效”
山西晚报讯(记者 薛建英)1月6日,潞安化工集团太化新材料丰喜化工公司(以下简称丰喜化工公司)传来消息:历时45天,公司完成的环己酮生产装置技改投运后,日产量增幅18.6%,年增产约1万吨,年增加工业产值约1亿元,实现“小技改”推动“大成效”目标。
丰喜化工公司环己酮装置于2011年10月建成投产,工艺采用环己烷氧化法,是国内首套6万吨/年环己酮工业化装置。十余年来,产能始终得不到完全释放,且能耗偏高。2024年,丰喜化工公司对该生产装置进行了优化节能改造。
本着小改造、低投资、高收益的原则,公司制定了翔实完备的技术改造方案。分别对高压工段的氧化系统、废碱分离系统、烷精馏系统进行节能降耗改造,新增了换热器、冷凝器及循环泵等设施,优化了氧化釜和热回收系统,解决了空气量和循环量不足、换热效果不佳、回收率不高等问题;对低压工段的醇酮精制系统、脱氢系统进行提质改造,新增了轻二塔、脱醚塔和脱氢反应器,解决了氧化产能释放后制约醇酮精制瓶颈等问题,有效提高了产品纯度。
此次环己酮生产装置的节能降耗提质改造,成功解决了制约产能、消耗的“瓶颈”,大幅提升了环己酮的生产质量,达到国内高端己内酰胺的原料要求。同时,各项主要消耗降幅明显,资源利用率显著提升。
丰喜化工公司经理助理薛碧峰表示,环己酮的“小改造”,突破了同类装置5.6万吨产能极限,开创了氧化法环己酮工艺改造新篇章,为后续装置的持续升级筑牢了坚实的数据根基与实践基础,将有力推动整体工艺技术的迭代发展。
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